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企业报道

扬子石化PTA产品坚持走好质量效益之路

 发布时间:2017-09-25 00:00  来源:TBS信息中心

    “返料,300吨PTA全部返料。”今年7月份,由于刚刚开车产品质量波动,扬子石化PTA装置将“合格”料仓内的PTA产品全部回炉重造。这一看似简单一次操作,却折射出了他们在质量管理上的严格要求。

  当时PTA三线刚完成大修任务,运行初期,反应催化剂活性较高,加上频繁调整,导致产品质量波动,尤其是关键指标PT酸(对甲基苯甲酸)含量偏高,达到了149毫克/千克,超出了145的内控指标,但仍然处于150的国标控制范围内。按照规定,完全可以作为合格品投放市场,但他们在质量控制上毫不犹豫,“超出内控,就是不合格,不是优级品,我们坚决不出厂。”为此,他们随即将这300多吨的PTA料全部进行了返工,增加了能耗、物耗损失约15万元。

  近年来,扬子石化PTA产品坚持走质量效益之路,在完善质量过程控制的基础上,积极与下游客户交流沟通,持续改进,不断满足客户新的质量指标需求。截至8月底,该厂PTA产品质量计划指标完成率100%,产品b值达标率高达99.65%,未发生一起质量事故和质量投诉事件,常年保持全国用户满意产品称号。

  为提升质量管理水平,他们在规范要求上双向着力,一方面反复修订绩效考核的框架,细化考核内容、扣奖标准,传递“质量就是生命”的导向;另一方面以“从严管理”为契机,持续推进“标准化操作”、“培训矩阵”等工作,使班组技能操作人员不断接受形式多样的培训内容。针对生产中影响产品质量的各种异常工况、特殊操作等事宜,不定期组织职工讨论,要求班组写出产品质量异常分析或产品质量未遂事故分析,在装置进行经验分享。平时培训过程中,将典型的操作方法、事故处理、应急演练反复地在班组内部操练,并通过每季度的技能考核,检验职工对质量控制过程中的难点、重点、易发生事故点的掌握情况,贴近实际,保证了新理论、新知识、新技能在生产上得到广泛应用,确保班组操作人员牢固树立质量效益意识。

  装置还主动做好质量风险识别,并落实预防措施。在今年大检修期间,他们更换了PTA高压风送气管线,将原来的碳钢管线全部更换为不锈钢管线,防止PTA风送气波动,造成管线锈蚀,使产品中掺入杂质;在原先干燥机到料仓之间已有自动取样器的基础上,又在精制料仓送料管线上增加了一台自动取样器,监控干燥机出口的PTA产品质量,实现产品由料仓送出时的二次监控,严防问题产品出厂。即使在包装过程中,他们也细致入微,就连作业人员脚底的灰尘都要求清理干净后,才能进行装车作业,确保不让一点可能的污染源,影响到PTA产品质量。

  此外,在市场竞争激烈的情况下,想要质量永远领先一步,还要时刻以市场为导向,深入了解用户需求,做好持续改进工作。去年,根据下游用户反映,扬子石化PTA产品在满足所有质量指标的基础上,还额外执行了灰色度(光学指标)的控制指标,并主动跟踪了解用户使用情况,解决用户提出的问题,用过硬的产品质量和周到的服务让用户满意,受到了用户长期以来的一致好评。今年8月份,在市场持续低迷的情况下,该装置PTA产品扭转被动局面,实现了创效盈利。


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