一台旧式络筒机需4名工人看管,而全自动络筒机一名工人可看管4台,飞日棉纺织有限公司感受到了新老设备生产效率的明显差距。
飞日棉纺织有限公司是浙江省绍兴县一家纺
纱企业,目前拥有7万多锭生产能力。现在该企业的自动化生产车间,安静的空间、干净的地面、适宜的温度以及稀疏的人影,和原先多数纺企噪声大、粉尘多、室温高形成强烈反差。公司总经理王志祥坦言:“近年来,用工成本的快速上升让利润微薄的棉纺织企业感到吃不消,我们陆续进行技术改造,也是被逼出来的。”
王志祥第一次尝到“机器换人”的甜头是在10年前。当时,王志祥看到纺纱前道设备清花机和梳棉机噪声大、占地大,两台设备每班还需要6名员工操作,按“三班制”工作计算,企业需要配备18人。为此,飞日棉纺投资300多万元引进了清梳联合机,投产后不但没了以往的噪声,减少了车间的粉尘含量,而且设备占地减少,更重要的是一班仅需一人看管,比以前节省了15名员工,而且产品质量大大提高,不少客户因此指定要飞日棉纺的产品。
2010年,飞日棉纺趁着乔迁新址的机会,投资数千万元引进35台集体落纱的细纱机、15台德国和日本的自动络筒机等纺纱设备。公司员工反映,以前采用手工落纱,每天承担拔插的工作量很大,一天下来腰酸背疼,现在这些挺累的工作全由机器代替,自己只要巡查设备,保证正常运转就行,感觉轻松多了。
采用自动络筒机降低用工的效果很显著。据介绍,采用普通络筒机,需要4名挡车工来管,“三班制”需要挡车工12名。采用自动络筒机后,一名挡车工就可以管4台。每万锭节约用工50人以上,有效缓解了目前企业招工难问题。
“近几年,我们陆续投入的技改资金已超1亿元,企业赢得了很多的客户,今后如果经济条件允许,企业还会深入推行‘机器换人’。今年已打算投入100余万元,引进自动理管机,减少这方面的人力投入。”总经理王志祥说。